当高温风机能力已经成为提高熟料产量的“瓶颈”时,在采取彻底更换风机的措施之前,可以在如下方面进行尝试。 1、尽量减少系统阻力,甚至对排风机前地百叶阀改为闸阀,以减少阻力损失。 2、严格对全系统的漏风进行整治。 3、对于风机在增湿塔上的工艺布置方案,可以考虑在进风机的废气管道上安装增湿喷头,以降低进入风机的风温,进而减少风量。 4、配置窑尾废气分析仪,为确保废气中不要有过高氧含时提供操作依据。
当高温风机出现问题,我们首要的修理 w473高温风机,可是修理也是有讲究的 w548高温风机,不能盲目的进行,这样不但修理不了风机,还会对风机造成2次损坏。下面给大家介绍一下高温风机故障处理的误区有哪些。
一、风机轴承外圈装配间隙太大,出现“跑圈”现象。
在高温风机检修过程中,经常发现轴承外环外圈与轴承座有相对滑动摩擦的痕迹,情况严重的甚至出现轴承座上盖内磨出明显的台阶、轴承外圈出现轻微烧灼现象,即通常说的“轴承跑圈”。2005年,我矿在检修2#回热风机时,就因为工人误认为轴承跑圈,通过压铅法测量间隙后,在上盖与轴承之间垫薄铜板将轴承压紧。开车后 **高温风机,当工作温度升到270℃ 高温风机,运转不到6h,该轴承连同风机轴全部烧坏,致使风机转子报废。
二、风机振动大——转子“失衡”。
如前所述,风机振动大的原因很多,转子失衡只是其中之一。而很多故障在频谱分析中表现出来的特征与失衡基本吻合,但如不仔细检查,仅仅通过现场动平衡来消除,虽然可以降低振动值,但并没有解决根本问题,有时甚至会带来恶性循环,比如叶片积灰和夹层焊缝开裂等;另外,还有一些故障虽然频谱特征与失衡较为相似,却并非失衡,无法通过动平衡来消除振动,比如转子弯曲、叶轮中盘连接松动等。